液壓折彎機滑塊動力不足導致回程緩慢原因
液壓折彎機其液壓操作系統(tǒng)設(shè)計操作安全、方便、靈活。目前該產(chǎn)品已廣泛應用于金屬板料加工行業(yè),在造船、汽車、機車車輛、航空等工業(yè)生產(chǎn)中發(fā)揮著重要作用。但在實際生產(chǎn)中隨著使用次數(shù)的不斷增加,也出現(xiàn)了一些典型的故障。例如滑塊在系統(tǒng)保壓時壓緊力嚴重不足;滑塊回程時速度緩慢,遠沒有達到回程速度。這給工廠造成了巨大的經(jīng)濟損失,通過對液壓操縱系統(tǒng)的組成、工作原理介紹來對上述故障進行分析。
(1)滑塊快速下行
電磁鐵通電,液壓泵輸出的壓力油經(jīng)閥進入液控單向閥的控制腔將其打開,液壓缸下腔的油液便經(jīng)過閥門和節(jié)流閥流回油箱,另一路則流回油箱,滑塊在自重作用下快速下行液壓缸上腔空出的體積由油箱內(nèi)的油液經(jīng)過補充,此時滑塊速度由閥門進行調(diào)接。
?。?)滑塊減速
當滑塊下行至上模接近被彎板料時,行程開關(guān)發(fā)訊,使電磁鐵通電,使閥門關(guān)閉,液壓缸下腔的油液排回油箱,通電后,使泵輸出的壓力油經(jīng)液控腔將閥換向,同時,由于通電,使液壓缸上腔的壓力油的壓力升高,右位的單向閥使液壓缸上腔與油箱斷開。這樣,液壓缸的下行只有靠泵輸出經(jīng)閥門進入上腔的油液驅(qū)動,滑塊的運動速度可調(diào)整。
(3)卸壓
液壓折彎機工作完成后,在滑塊向上回程的瞬時,通過電氣系統(tǒng)先使電磁鐵斷電2s,在這段時間內(nèi),由于斷電,閥門復位,溢流閥可以打開,使液壓缸上腔的壓力下降以實現(xiàn)預卸壓。
?。?)加壓
電磁鐵和閥的工作位置不變,隨著板料變形抗力的增大,液壓缸上腔的壓力逐漸升高,直到滑塊運行到預定位置.
?。?)滑塊回程
卸壓后,使電磁閥斷電、通電,液壓泵輸出的壓力油進入液壓缸下腔推動滑塊的上行,液壓缸上腔的油液經(jīng)閥流回油箱?;爻虝r的液體壓力,可由溢流閥進行調(diào)整。